本报讯 近日,笔者从普光气田获悉,该气田通过“技术+管理”双轮驱动创新体系,于今年实现天然气净化厂蒸汽系统“零补充”自循环,3台动力锅炉由常运设备转为备用设备,创下气田投产以来锅炉运行时间最短(停运190天以上)、燃料气消耗骤降70%的新纪录。截至9月30日,累计减少燃料气1300余万立方米、节电150万千瓦时、减碳2.93万吨,创造直接经济效益1800余万元。
该厂基于“工艺模拟+数字孪生”技术建成行业首个高含硫气田能源智能管理系统,通过蒸汽管网智能诊断系统实施动态优化策略,推动运行效率提升4.3%。技术团队针对复杂工况开展7类典型场景模拟,实施尾气焚烧炉余热回收、蒸汽管网复合保温升级等9项技改。其中自主研发的新型高效板式换热器使凝结水热效率从66%跃升至99%,蒸汽消耗直降35%,相关成果在2025年全国油气田节能标准年会引发行业关注。
“从经验驱动到数据驱动,我们找到了能效提升的金钥匙。”普光分公司安全环保总监臧磊表示,通过“开源+节流”双向节能,锅炉年耗气量从最初的5000万立方米锐减至1300万立方米以下。目前,该气田正以建设能源智慧工厂为目标,加速推进世界一流绿色生态智能气田建设。(王媛 毛红艳)